摘要:大豆油脂生产废水中COD为40000~60000mg/L,pH值为8.0。在原有的混凝沉淀-气浮-厌氧-好氧的工艺基础上进行改造,采用混凝、沉淀和离心工艺进行预处理,投加混凝剂和助凝剂进行混凝反应,再经沉淀和离心处理,废水COD由40000 mg/L降到3140mg/L左右,离心分离的固形物用于加工饲料;采用固定化微生物厌氧生物滤池(IAF)和曝气生物滤池
(IBAF)工艺进行生化处理,废水COD去除率分别达到49.65%和94.56%,处理出水达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准。
关键词:大豆油脂废水;离心;混凝;沉淀;IAF;IBAF
中图分类号:X703.1 文献标识符: 文章编号:
Flocculation/Precipitation/Centrifugation/IAF/IBAF for Treatment of High Concentration Oil Wastewater
CHEN Jiandong, qing
1. Nanjing Hydraulic research institute,
Abstract: The characteristics of wastewater produced in soybean oil production were: COD 40000~60000mg/L and pH 8.0. A process of Flocculation/Precipitation/Centrifuge/IAF/IBAF was adopted to treat the wastewater based on the primary process of air floating/A/O. Coagulants and coagulation aid agent were used for reaction, followed by precipitation and centrifugation, and COD of the wastewater was removed from 40000 mg/L to 3140mg/L. The fixity was used for producing feedstuff. Immobilized microorganisms anaerobic filter (IAF) and Immobilized microorganisms biological aerated filter (IBAF) were used as the biological process, and their efficiency was 49.65% and 94.56% respectively. The effluent of the system met the first class standard of Integrated Wastewater Discharge Standard (GB8978—1996).
Keywords: soybean oil wastewater; centrifugation; IAF; IBAF
近年来,精炼植物油生产加工行业在我国发展迅速,随之而来的是大量含油废水的产生,特别是高浓度的油脂废水,有机物含量高,处理难度大。某公司的油脂生产废水中有机物浓度较高,COD达COD为40000-60000 mg/L。该公司原建有一套污水处理系统,采取混凝沉淀-气浮-厌氧-好氧的工艺,但运行效果不理想,处理后出水水质不能达标排放。我们在原有工艺的基础上进行改造,采用混凝沉淀/离心工艺对废水进行预处理,再结合固定化微生物厌氧生物滤池(IAF)和曝气生物滤池(IBAF)对污水进行生化处理,取得了较为理想的效果。
1 废水水质、水量及排放标准
该公司的油脂废水总量为
2 处理工艺和设备
2.1处理工艺的选择
该公司原有工艺中采用了混凝沉淀和气浮,预处理后废水COD仍然高于20000mg/L,给后面的生化处理造成了很大的压力。经过研究决定采用混凝沉淀和离心分离作为预处理工艺,采用硫酸铝作为絮凝剂,并投加助凝剂--改性活化硅酸,充分搅拌反应,再经过离心分离,清水依次进入IAF和IBAF进行处理,处理出水达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准后排放。处理工艺流程见图1。
2.2主体构筑物及设备
该废水处理工程的主体构筑物及设备见表1。
表1 主体构筑物及设备
Table 1 Main structure and equipments
构筑物及设备 |
尺寸 |
数量 |
设计及运行参数 |
调节池 |
|
1 |
HRT=24h |
混凝反应池 |
r= |
1 |
反应器成筒状,内设搅拌装置,HRT=10min |
沉淀池 |
|
1 |
HRT=8h |
离心机 |
LW380×1140-C |
1 |
生产能力2-10 t/h,功率15-18.5KW |
IAF |
|
1 |
地下式,HRT=23h |
IBAF |
|
6 |
半地下式,分两并联三级串联运行,HRT=10h |
3.处理效果
稳定运行期间各单元对COD的平均去除效果见表2。
表2 工艺各单元对COD的去除效果
Table 2 COD removal efficiency in each unit of process
项目 |
调节池 |
沉淀池 |
厌氧池 |
好氧池 |
进水(mg/L) |
43140 |
41060 |
3140 |
1581 |
出水(mg/L) |
41060 |
3140 |
1581 |
86 |
去除率(%) |
4.82 |
92.35 |
49.65 |
94.56 |
3.1物化工艺
在混凝反应池内设置搅拌装置,投加硫酸铝2500mg/L,并投加助凝剂――改性活化硅酸300mg/L,改性活化硅酸的配制方法见文献[1]。该助凝剂配制工艺简单、运行管理方便,药剂投加量小、成本低,主要在净水处理中得到了很好的应用,本项目将其应用于油脂废水的处理中,明显地提高了混凝沉淀的效果,并且处理后的水质明显改善。混凝后的废水在沉淀池内充分沉淀后,沉淀物进入离心分离机内分离,离心的固形物呈淡黄色,含水率约为80%,直接干燥后用于加工饲料。离心清液与沉淀池上清液一同进入生化处理工序。
3.2固定化微生物厌氧生物滤池(IAF)
IAF是利用现有厌氧反应池进行改造而成,尺寸L×B×H=
3.3固定化微生物曝气生物滤池(IBAF)
IBAF是结合固定化微生物技术和曝气生物滤池(BAF)而发展的污水处理工艺,通过填装高效悬浮大孔载体,同时在载体中引入大量的活性和强极性基团,将变异菌和酶制剂固定在载体上,从而使得载体内单位体积生物量大,微生物不易脱落,因此,抗水质水量冲击负荷能力强;并且由于固定化微生物的过滤作用,从而省去了二沉池,所以IBAF具有容积负荷高、占地面积小、运行稳定、出水水质好、管理方便和运行成本低等许多优点。
工艺中利用现有好氧池进行改造,分两并联三级串联运行。每池尺寸为L×B×H=3.05m
×3.0m×
4.经济效益分析
改造工程总投资65万,总装机容量31.5kW,电耗3.71kw·h/m3,药剂费用2.75元/m3。离心分离的固形物14.5t/d,含水率为80%,干燥后用于加工饲料,收益为4060元/d。